江苏布袋除尘器滤袋的分析选型

更新时间:2021-07-106次浏览| 信息编号:m88021  
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详情介绍
布袋除尘器滤袋的分析选型
01概况
某电厂为适应环保的要求,于2008年对其#3炉电除尘器进行了改造,改造成了袋式除尘器。其#3炉袋式除尘器概况如下。
1.1 #3炉袋式除尘器的性能参数
型号:LPPJFF1120×8 低压旋转脉冲清灰袋式除尘器;
设备型式:平进平出式、外滤式、在线清灰;
Z大处理风量:1760000m³/h;
入口粉尘浓度:40g/Nm³;
入口温度:130~165℃;
滤袋总数:8960条;
滤袋材质:PPS纤维+PTFE基布;
过滤风速:0.99m/min; 
设备运行阻力:800~1500Pa; 
出口设计排放浓度:<30mg/Nm³; 
1.2 #3炉袋式除尘器的运行情况
#3炉电除尘器改造为袋式除尘器后,到停炉大修为止,#3炉除尘器已运行近20024h,总体运行工况较好。停炉检修后对 #3炉除尘器宏观检查发现滤袋破损158条,滤袋内积灰约40余条,近200条滤袋需更换。 
02对破损滤袋使用情况分析
针对#3炉除尘器的破袋情况,该厂抽样对其破损的滤袋委托相关单位进行了监测及技术分析。
2.1 对抽检破损滤袋的外观分析
滤袋长803cm,折径为:20.08cm ;新滤袋长度为811.0~813.5cm, 折径为:20.1~20.3cm,即滤 袋纵向热缩率为:0.91~1.22,横向热缩率为 :0.10~1.08。整条滤袋破损严重,尤其是滤袋上半段。整条滤袋存在多处由内向外磨损大小不一的破洞,破洞处边沿可见基布 ;在袋笼横筋处也存在由内向外磨损的破洞。滤袋多处表面纤维层被磨损,可见基布;净气面存在纤维层脱落、纵向裂开。经Q力清灰后,粉尘仍粘结在滤料表面,说明粉尘粘性大,且纤维为棕绿色。粉尘为酸性,pH=2。
2.2 对抽检破损滤袋的常规性能分析
抽检滤袋的常规性能测试结果 :
(1)断 裂 强 力(N/5cm):新袋 :横向 ≥ 1200、纵向 ≥800;旧袋平均:横向≥702、纵向≥842 ;
(2)透气量(L/dm².min):新袋:150;旧袋平均:载灰时22.3、清灰后153;
(3)克重(g/m²):新袋:550;旧袋平均:横向883、纵向598;
(4)断裂伸长率()新袋 :横向≤30、纵向≤20 ;旧袋平均 :横向16.27、纵向9.73。
由以上数据可以看出,横向抽检滤袋横向Q力明显下降;清灰后,局部透气气量偏大,归因于滤袋局部纤维层被磨损L露基布 ;克重偏大,归因于滤料表面仍粘结粉尘。
2.3 对抽检破损滤袋的材质分析
通过对抽检滤袋纤维层红外图谱分析,PPS分子结构发生 变化,PPS受到了氧化及磺化等腐蚀。
2.4 对抽检滤袋熔点、F解温度分析
抽检滤袋PPS分子结构发生变化,受腐严重。
2.5 对抽检滤袋电镜扫描分析
抽检滤袋迎尘局部纤维依然粘附较多的粉尘,粉尘呈酸性,腐蚀纤维,进一步说明有粉尘板结现象。
通过以上分析,测试结论如下。
(1)粉尘冲刷、机械力等硬力作用导致滤袋表面纤维磨损。 
(2)滤袋与袋笼互相磨损,导致滤袋出现多处由内向外 的破洞及多处竖筋方向的开裂。
(3)滤袋局部粉尘板结,粉尘为酸性,烟气温度可能频繁穿越酸L点,导致滤袋纤维层受腐蚀严重。
(4)纤维层受损断裂,滤袋横向Q力明显下降。
(5)化学腐蚀和机械损伤导致滤袋失效。
03滤袋选型需考虑的因素
鉴于对滤袋的检测结果,滤袋需尽快进行更换。根据检测情况看,原设计材质为PTFE基布,迎尘面和背尘面为100聚苯硫醚纤维,已不在适用该厂运行工况,需对滤袋材质进行改型。
为了选取高质滤袋,本厂技术人员与相关滤袋生产厂家进行了技术交流,并结合本厂烟气特点分析考虑了以下因素。
3.1 常用滤料材质的性能比较
见表1。
联系我的时候请说是在搜即讯信息网上看到的,谢谢。
首发网址:http://yancheng.sojixun.com/qitapin/m88021.htm
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